在色譜分析中,提高工作效率(即單位時間可分析的樣品數(shù))是人們一直追求的目標(biāo)。從填充柱到毛細(xì)管住,從手動進樣到自動進樣、從常規(guī)色譜到快速色譜都是提高了工作效率。從目前的儀器看,GC本身的分析時間已經(jīng)相當(dāng)短了。相比之下,樣品處理往往是最費時的。有統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,色譜實驗室通常用60%的時間對樣品進行處理,真正GC分析所用時間只有10%~15%,其余時間應(yīng)用在數(shù)據(jù)處理和報告編輯等工作上.所以如何加快或簡化樣品處理,就成為提高工作效率的關(guān)鍵問題。
氣體進樣器殘留污染的清洗方法概述:用水蒸氣清洗的辦法,可以解決該進樣器殘留污染的問題。目前很多氣體進樣器采用了傳輸線的方式,也是非常常見的形式,Agilent、PE以及較多的儀器也采用了同樣方式。一般認(rèn)為,長傳輸線由于內(nèi)壁表面積大、惰性等問題,容易產(chǎn)生殘留污染問題,尤其是極性較大、沸點較高的物質(zhì)。日常使用中的清洗是比較重要的。
下面來介紹簡單的水蒸氣清洗方法。色譜柱分析水溶液中的揮發(fā)性組分。在空白測試時(頂空純水)發(fā)現(xiàn)雜質(zhì)峰較多。首先測定程序升溫空白(不使用頂空進樣,直接啟動色譜數(shù)據(jù)采集。以確定故障位置在GC還是HS),發(fā)現(xiàn)程序升溫空白正常,沒有雜峰干擾。從而確定問題在HS部分。在說明書中,有標(biāo)準(zhǔn)的清洗程序,但是操作不太容易。觀察一下標(biāo)準(zhǔn)清洗的原理,是升高各部分溫度,使用水蒸氣吹掃管路。由于該進樣器的程序編制比較麻煩,于是采用了變通的辦法,不改變頂空進樣程序,在頂空瓶中封入1ml純水,將加熱爐溫度增加到120度,同時提高傳輸線和六通閥溫度到150度,連續(xù)進樣多次。同時增大了GC端的分流比(其實可以取下色譜柱,效果會更好),避免污染色譜柱。處理完畢,恢復(fù)到正常分析狀態(tài),重新頂空進樣純水。可以看出,雜質(zhì)峰明顯減小,故障解除。